时间:2015年10月10日 来源:本站原创 作者:admin 点击:次
钢棒线型材厂二棒临盆线临盆直径16毫米规格螺纹钢3.6万吨,成材率和实际成材率分别为102.69%和98.13%,优于“零工序成本”目标值,负误差无钢增材率其负误差应用率为89.2%,接近90%的目标值,“零工序成本”攻关取得实效。
为进一步优化成本指标,该厂二棒车间强化精细治理,深刻推动标准化功课,卖力履行“三换”轨制,尽力进步产品德量,严格控制中心轧废,全力降本增效。9月份,二棒车间将工作重心放在降低能耗上,充分应用月初停产检修的机会,与技巧人员一同对二棒临盆线加热炉进行优化改革,将加热炉氮气应用软管接口前移,改换加热段烧嘴前已堵塞了三分之二的煤气管道,进步了加热炉工作效力,降低了煤气消费。复产后,二棒车间抢抓来之不易的临盆机会,赓续优化过程控制和操作程度,以进步岗亭员工工作质量为抓手,严控工序能耗,优化各项技巧经济指标,稳步向“零工序成本”目标迈进
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